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增效烧结剂主要由:氯化钙、氧化锌、铝粉、硼矸、稀土元素等十几种化工原料组成,燃煤气化剂、增氧剂、阻凝剂、助燃剂、增强 剂、稳定剂、产品经过合理置配,机械研磨,流水线一次生产包装而成,产品质量保证,品质稳定。 产品性能: 1、降低固体燃料消耗,烧结剂中含有增氧,助燃物质,可催化加快固体燃料的燃烧反应速度,对固体燃料中非碳物质的催化作用更强 ,激活混合料中可燃元素和固体燃料的反应活性,加上烧结剂固有的强力可燃、助燃放热物质,使料层总热量大大增加,温度升高,固体 燃耗相对降低。 2、提高烧结矿强度,提高成品率,降低粉化率,提升烧结矿品质。由于增强剂和稳定剂的加入,改善增加了生成液相的数量和性质, 增加了湿润性良好的胶结相。同时,抑制了正硅酸钙的晶型转化。同时由于FeO的降低,烧结气氛的改善减少难还原的铁橄榄石和正硅酸钙 的形成,利于赤铁矿和铁酸钙的形成,抑制了粉化现象,提高了烧结矿的强度,粒级趋于优化合理,同时改善了烧结矿的还原性,成品率 上升,降低返矿量。 3、由于反应的放热节能作用,在烧结生产中降低了固体燃料的加入,减少烧结废气中SO2的含量,从而降低环境污染,有利于环保。 4、提高生铁产量,降低焦比,由于烧结剂的加入,改善了烧结矿的矿物质组成和显微结构,提高了烧结矿的冶金性能,还原性提高, FeO下降,产量增加,焦比同时降低。 5、提高烧结矿产量,垂直烧结速度决定产量的重要因素,与产量基本成正比关系。而垂直烧结速度是由燃料的燃烧速度和传热速决定 的,当配碳量适宜或较高时,烧结过程总速度取决于炭的燃烧速度,燃烧速度与供氧强度成正比,烧结剂中的富氧离子加快了炭的燃烧速 度,提高了燃烧效率,同时高温使料层中水的气化速度变快,过湿层透气性变好,气体的传热速度加快,垂直烧结剂速度提高,产量提升 ,同时含粉率的降低,强度的提高,使成品率上升,返矿率下降,产量相应提高。 6、降低FeO含量 固体燃料消耗的降低是FeO含量降低的重要因素,同时由于烧结剂的加入给烧结料层增加了适量氧离子, 缓解了碳粒附近的供氧不足 ,降低了CO浓度,减少了还原气氛,增强扩大了氧化气氛,抑制降低了FeO的生成。 药剂的配加量和方法: 本药剂配加量为混合料总量的10000:3.5-4.0,根据生产实际,具体科学掌握,或根据模拟试验后确定。 铁矿烧结添加剂的使用情况 我单位原烧结厂使用硼酸多年,烧结情况一般,经与廊坊中胜德化工保温材料有限公司洽商,从2004年12月15日起,在我单位两台 30M3烧结机,试使用贵公司烧结剂10吨,试验期为10天。取得明显效果,部分指标非常满意,超过预期指标。 指标如下:
经我单位计划财务部门综合分析,每年可节省费用198万元,现与贵公司签了长期供货合同,特此证明。 邯郸钢铁股份有限公司烧结厂 2005年1月25日
并为了烧结剂尽量与燃料黏结,我们还安装了喷水装置,用量根据原燃料混合量的万分之四,取上述各种原材料经皮带运输送到一次混合 机加水润湿混匀,然后再经二次混合机内造球制粒,根据混合料的有关规定,最后装入高炉内点火烧结,烧结完毕后,形成烧结矿。经二 次破碎进行整粒筛分,作技术指标的检测,在实验期内选取其它原料不变。配煤量为煤湿配比5.7%。 实验结果:
经济效益: (1)直接效益 A.根据配加烧结剂后,吨矿降低10Kg计算,年可节焦粉:55万吨矿×(10Kg÷1000)=5500吨 合:5500×300.00=165万元。 B.年增产效益: (2)间接效益 A.含粉降低55万吨×3%×(340-150)=313.5万元。 B.根据数据FeO降低2.5%,炼铁产量增加1.5%,焦比降低1.5%计算,2×24m2高炉年可增铁=1.5%×2.5×2×24×365=657吨计6.57万元。 年可降焦碳420吨×690.00=28.98万元。 (3)烧结剂成本550000×0.4‰=220吨(烧结剂)×5500元/吨=121万元。 (4)年节约:(165万+313.5万+28.98万)-121万=386.48万元 |
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